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公司新闻

燃气脱硝工程首战告捷

龙净科杰首台自主研发设计的燃气脱硝工程成功投运

2020324日,由龙净环保科杰团队自主研发设计的首台燃气脱硝改造工程项目-东莞中电第二热电有限公司#3机组顺利通过168小时试运行,整台设备正式移交业主。

168试验”期间,NOx平均入口浓度为47.7mg/Nm3NOx平均出口浓度为12.5mg/Nm3,脱硝平均效率为73.6%,平均新增阻力250Pa,各项指标皆优于技术协议要求(协议要求:出口烟气浓度≤20mg/Nm3,效率≥60%,增加阻力≤320Pa)。

这是龙净环保首个燃气轮机配套的脱硝项目,催化剂采用美国康宁公司108孔催化剂,工程设计、供货和施工由龙净科杰团队完成,科杰团队先谋后动,克服一个又一个困难,项目顺利成功交付。

★潜心钻研,攻克难题★

项目设计期间,设计人员面临诸多难题,喷氨格栅选型、催化剂定位、氨水车间选址、稀释风机和氨水蒸发器布置、高温情况下导流板固定等等,最大挑战是如何确保天然气模块的安全无泄漏,设计人员多次到现场勘查,详细记录项目情况,交流业主、请教专家、内部研讨,问题逐个得到解决。本项目的气流分布、喷氨装置、催化剂布置结构等设计得到美方高度认可,属行业首创,已申请5个专利。

★高度重视,多方配合★

催化剂选型、交货过程中得到美国康宁公司大力支持,过程中康宁公司技术人员到科杰四次、到项目现场二次,蹲点指导催化剂交付,网络会议交流三次,对方案、质量及海关交货每个细节把关,确保交付过程万无一失。在现场施工及调试阶段,采购部、设计部及公司领导多次亲临现场部署工作,设计人员常驻现场指导施工,确保现场遇到的问题及时处理,日清日毕。

★凝心聚力,首战告捷★

为了执行好项目,电厂领导亲自带各专业技术人员到科杰公司召开设计联络会,为项目接口、催化剂进口采购等关键节点提供了大量帮助。龙净集团实验中心加班加点做气流分布数字模拟和物理模拟,创造了行业首个“新型燃气余热锅炉烟气SCR脱硝气流分布”技术。施工及供货单位在项目部统筹下没有一个掉队的,为东莞燃气脱硝项目“只许成功、不许失败”提供了坚强保障,上下同欲,付出了不亚于任何人的努力。

此项目的成功投运坚定了龙净人直面挑战的信心,我们将始终抱守“以客户为中心”的理念,不负客户的每一份信任。


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